第一節(jié) CLT酸的簡介
CLT酸,為白色粉末,不溶于水。其主要用途,是一種重要的紅色有機(jī)顏料中間體,可合成塑料大紅、新寶紅36b、金光紅c等色淀有機(jī)顏料。該顏料廣泛應(yīng)用于油漆、涂料、彩色油墨、橡膠和塑料著色等。CLT酸是世界上年消耗量過萬噸的有機(jī)中間體之一。(可行性 研究 )
第二節(jié) CLT酸的工藝技術(shù)
CLT酸作為年產(chǎn)量超過萬噸級的有機(jī)中間體,其合成工藝的 研究 一直引起世界各國的普遍關(guān)注,目前比較有代表性的新技術(shù):日本生產(chǎn)CLT酸的甲苯單耗只有0.69噸/年,表明它們采用的甲苯改進(jìn)路線在技術(shù)上作了較大改進(jìn)。該法以甲苯為原料經(jīng)磺化、氯化、硝化和還原等四個(gè)單元反應(yīng)制成, 研究 指出采用液體三氧化硫在一定溫度下對甲苯磺化,產(chǎn)品純度高、異構(gòu)體少;氯化應(yīng)采用定位氯化技術(shù);硝化宜使用絕熱硝化,同時(shí)采用催化加氫還原工藝,不僅收率高達(dá)80%,而且產(chǎn)品純度可達(dá)99%。制造中采用的設(shè)備也很有講究,例如德國采用釜式串聯(lián)反應(yīng)器進(jìn)行磺化,制得的對甲苯磺酸純度非常高。
我國CLT酸的生產(chǎn)一直采用傳統(tǒng)的甲苯磺化路線,近30年來,我國關(guān)于合成CLT酸新工藝的 研究 ,一直非?;钴S。關(guān)于傳統(tǒng)的CLT酸合成工藝和新的CLT酸合成工藝技術(shù)進(jìn)展情況,簡述如下:
甲苯的磺化
CLT酸合成過程中,甲苯磺化的選擇性對產(chǎn)品的合成收率影響較大,因此對磺化技術(shù)的 研究 一直非常活躍。1985年國內(nèi)第一條CLT酸工業(yè)化裝置在黑龍江肇東化工廠建成投產(chǎn),采用發(fā)煙硫酸磺化技術(shù);1990年前后國內(nèi)天津大學(xué)、沈陽化工 研究 院先后研制成功了過量硫酸磺化新工藝替代傳統(tǒng)的發(fā)煙硫酸磺化技術(shù),并投入了工業(yè)化,取得了良好的效果。
關(guān)于采用三氧化硫磺化甲苯的理論 研究 在國內(nèi)外已經(jīng)非常成熟,國內(nèi)已經(jīng)有成熟的工業(yè)化裝置,但是在CLT酸的生產(chǎn)業(yè)一直沒有投入工業(yè)化,筆者因?yàn)楫?dāng)前在CLT酸生產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用這項(xiàng)新技術(shù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,需要突破的技術(shù)瓶頸是過量硫酸在氯化和硝化過程中所起到的溶劑作用;一旦這項(xiàng)技術(shù)用于工業(yè)化,對CLT酸生產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平的提高將起到較大的促進(jìn)作用。
甲基苯磺酸的氯化
目前,國內(nèi)甲基苯磺酸的氯化一直采用在過量硫酸中氯化的方式進(jìn)行,國內(nèi)一直忽視了對氯化深度準(zhǔn)確性的 研究 。由于沒有切實(shí)可行的終點(diǎn)控制手段和測定氯化物辦法,1998年之前,國內(nèi)一直采用密度變化和總酸度來控制反應(yīng)終點(diǎn)。實(shí)踐證明,氯化反應(yīng)的深度對CLT酸的質(zhì)量產(chǎn)生的影響較大,氯化異構(gòu)體對CLT酸收率和質(zhì)量產(chǎn)生較大的影響,1999年前后國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)將液相色譜用于氯化物的含量 分析 ,并將韓國的塔式氯化和定量氯化技術(shù)先后用于CLT酸的氯化工序。
硝基物的分離與精制技術(shù)
國內(nèi)氯基磺酸的硝化一直采用低溫混酸硝化工藝,硝化產(chǎn)物(以下簡稱:硝基物)還原而得到產(chǎn)品。傳統(tǒng)工藝?yán)孟趸镏泻撬峄?,磺酸鹽在鹽水中易析出的特點(diǎn),采用鹽析法將硝基物從異構(gòu)體中分離出來,反應(yīng)過程需要消耗大量的飽和鹽水,而且產(chǎn)生大量的含廢硫酸、有機(jī)廢酸的鹽水溶液,環(huán)境污染嚴(yán)重。1990年,天津大學(xué)采用酸析工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鹽析工藝,通過向硝基物中添加水和循環(huán)廢酸,使硝基物的廢酸濃度達(dá)到一定比例,將其從廢酸溶液中分離出來;這項(xiàng)技術(shù)先后在青島天元化工股份有限公司和吉化遼源化工廠實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化。
酸析工藝盡管比鹽析工藝成本低,三廢量少,但是仍然產(chǎn)生大量的含有機(jī)物廢酸,給環(huán)境造成一定的污染。1996年前后,河北秦燕化工有限公司引進(jìn)國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了硝基物直接用氨水中和后進(jìn)行還原,然后分離異構(gòu)體的新技術(shù),該項(xiàng)技術(shù)盡管對產(chǎn)品的收率有了一定的提高,但是因異構(gòu)體分離不完全,產(chǎn)品的質(zhì)量受到一定的影響。
硝基物的還原
目前,CLT酸的還原一直采用傳統(tǒng)的鐵粉還原工藝。據(jù)了解,1990年代初期,日本一家企業(yè)采用催化加氫技術(shù)合成CLT酸,并實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。我國沈陽化工 研究 院、浙江工業(yè)大學(xué)、吉林化工 研究 院都先后進(jìn)行過催化加氫合成CLT酸的工藝技術(shù)開發(fā),但是由于催化劑的選擇性、再生性等原因?qū)е律a(chǎn)成本高,沒有工業(yè)價(jià)值,一直沒有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。未來幾年,催化加氫合成CLT酸仍將是我國CLT酸工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重點(diǎn)。
第三節(jié) CLT酸生產(chǎn)業(yè)存在的主要問題
CLT酸生產(chǎn)過程中,主要的污染物是廢水、廢氣和廢渣,由于污染問題,世界發(fā)達(dá)國家先后關(guān)停了部分生產(chǎn)設(shè)備或限制產(chǎn)量以降低污染,我國也有的企業(yè)因污染問題而被迫停產(chǎn),隨著國家對環(huán)保的日益重視,“三廢”處理問題將關(guān)系到我國CLT酸工業(yè)的命運(yùn),CLT酸生產(chǎn)過程中的污染源及處理現(xiàn)狀 分析 如下:
(1) 廢氣
CLT酸生產(chǎn)過程中的廢氣主要是氯化過程中的氯化氫和過量的氯氣,氯化氫一般用水吸收制成25%左右的工業(yè)鹽酸用于CLT酸的精制,尾氯一般采用石灰乳吸收制成漂白液銷售到造紙等 行業(yè) 。但是由于各企業(yè)的工藝控制水平的限制,廢氣污染在部分企業(yè)仍然存在。
(2) 廢渣
CLT酸的還原采用的是鐵粉還原工藝,合成CLT酸過程中的廢渣主要是廢鐵泥,排放量為8噸(濕料)/噸CLT酸,這些鐵泥中含有大量未洗除的氨基物及CLT酸,現(xiàn)在一般是外售給其它企業(yè)用作水泥添加劑或生產(chǎn)氧化鐵紅,基本上可以變廢為寶。
(3) 廢水
CLT酸生產(chǎn)過程中的廢水主要來自精制過程的酸析廢水, 酸析廢水的排放量為15噸/噸CLT酸,其中含有CLT酸的異構(gòu)體、廢酸,總酸度在10g/l,最高排放時(shí)達(dá)120g/l,顏色呈淺黃色,大部分企業(yè)稍作處理后排放,仍給環(huán)境造成污染。
布點(diǎn)過多,規(guī)模不大,經(jīng)過優(yōu)勝劣汰
20世紀(jì)80年代后期到90年代中期的近10年時(shí)間內(nèi),由于我國CLT酸供不應(yīng)求,我國有數(shù)家企業(yè)一哄而上,使這些廠家布局不合理,規(guī)模小,有的廠家生產(chǎn)能力尚不足300噸/年,這種小作坊式生產(chǎn),工藝技術(shù)落后,產(chǎn)品收率低,既不利于節(jié)約資源、能源和創(chuàng)造好的經(jīng)濟(jì)效益,也不利于環(huán)境治理,同時(shí)又造成了無序的競爭。從我國CLT酸的生產(chǎn)歷史看,自20世紀(jì)80年代到現(xiàn)在經(jīng)歷了試生產(chǎn)、正常生產(chǎn)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)勝劣汰的過程,由于各種因素,使CLT酸的市場供求矛盾變化快,據(jù)統(tǒng)計(jì)我國先后有十多家企業(yè)進(jìn)行過此產(chǎn)品的生產(chǎn),但由于工藝技術(shù)、企業(yè)管理、污染治理等諸方面的因素使部分企業(yè)失去競爭力,現(xiàn)在正常投料生產(chǎn)的企業(yè)不到五家。CLT酸 行業(yè) 這種“建的多,停的也多”的不正常現(xiàn)象,既對我國的CLT酸生產(chǎn)不利,也給國家和人民造成了較大的浪費(fèi)。
工藝技術(shù)落后,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定
從工藝技術(shù)水平看,盡管我國也進(jìn)行過催化加氫還原技術(shù)合成CLT酸的工藝 研究 ,并取得了較大的成果,其工藝完全可以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,但我國仍然采用鐵粉還原工藝,催化加氫還原工藝一直沒有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。由于鐵粉還原工藝分離操作麻煩、控制點(diǎn)多,生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量不穩(wěn)定,批次間差別很大;使用鐵粉還原工藝得到的產(chǎn)品中鐵離子對產(chǎn)品的使用產(chǎn)生影響;產(chǎn)品的合成收率低、三廢量大。在產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保問題日益被重視的今天, 研究 推廣新的工藝技術(shù),提高現(xiàn)有的技術(shù)水平已經(jīng)成為當(dāng)前CLT酸工業(yè)的迫切需要。
產(chǎn)能過剩,競相降價(jià)不利于發(fā)展
由于近幾年我國CLT酸的新建和擴(kuò)建裝置的相繼投產(chǎn),使我國的CLT酸生產(chǎn)能力增長過快,而國內(nèi)CLT酸的市場用量有限,我國的出口較大;1998年由于受東南亞金融危機(jī)的影響,CLT酸的出口量急劇下降,由其合成的顏料的出口也受到了很大的限制,導(dǎo)致我國CLT酸供過于求,廠家?guī)齑嬖黾?,有些企業(yè)只顧眼前利益,競相降價(jià),最低時(shí)降到了13500元/噸,降價(jià)的結(jié)果致使生產(chǎn)的企業(yè)利潤大幅度降低,有些企業(yè)出現(xiàn)了虧本經(jīng)營;同時(shí),由于出口價(jià)格的降低,給我國損失了大量的外匯,使企業(yè)和國家蒙受了不該有的損失。
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